奥迪A6L轿车发动机异响、且抖动

一辆行驶里程约8.6万km,装配BBJ发动机的奥迪A6 2.4L轿车。客户反映:该车发动机有异响,发动机抖动。

    接车后:检查发现该车有两处异响,一处为发动机进气歧管长短行程转换翻板有敲击响声,拔下真空源后消失,另一处为左侧缸(1, 2, 3缸)后侧正时链异响并伴有发动机抖动。将螺丝刀头放在左侧缸后侧正时链壳上,耳朵放在螺丝刀把上听异响明显。用故障诊断仪X431进入A6L发动机系统读取故障码,故障码有:①00833,凸轮轴位置传感器(A)电路组1、范围/性能故障;②00769,汽缸1失火;③00770,汽缸2失火;④00771,汽缸3失火;⑤ 00768,任一缸多缸失火;⑥08304,进气歧管调整I从T阀卡在打开位置;⑦00370,系统太浓;⑧00017,凸轮轴位置过于提前或系统性能故障(组1);⑨00033,凸轮轴位置正时示于提前或系统性能故障(组2);⑩00032,凸轮轴位置调整器电路。

    从上述故障码看是配气机构出现问题,在不同的发动机工作状况下,可变气门正时机构会进行不同的调整:①在怠速范围或轻载荷范围,可变气门正时机构会使进气凸轮相位处于最大滞后,由于气门重叠量的减少,更少的燃烧气体回流到进气道使怠速得到稳定,提高了燃油经济性,同时确保了在轻载荷下发动机的稳定性;②在中度载荷范围,可变气门正时机构会使进气凸轮相位加大提前,气门重叠增加以获得更好的EGR效果,减少排出气体中NOx的含量,并降低发动机泵送损失和燃烧温度,由于未燃烧气体的再燃烧,使得碳化氢的排放量也得到降低;③在重载荷、中低速范围,可变气门正时机构会使进气凸轮相位加大提前,进气门关闭时刻较早以获取大功率用以提高中低速转矩;④在重载荷、高速范围,可变气门正时机构会使进气凸轮相位加大滞后,进气门关闭时刻滞后以获得大功率用以提高最大输出功率;⑤当温度低时,可变气门正时机构会使进气凸轮相位处于最大滞后,气门重叠量被调至最小以防止燃烧气体回流到进气道,并降低低温时的额外喷油量。此方式可提高燃油经济性,并且使怠速稳定;⑥当发动机启动或停止时,可变气门正时机构会使进气凸轮相们处于最大滞后,气门重叠量被调至最小,从而防止燃烧气体回流到进气道,并使发动机稳定性得以提高。

    基本工作情况:可变气门正时机构是通过油压控制阀(OCV)控制可变气门正时执行器的提前腔与滞后腔油压,不断地调节气门正时,从而使发动机运转性能保持最佳。油压控制阀由PCM根据发动机的运行条件来控制工作。

    气门正时滞后:当油压控制阀的滑阀按照PCM信号移动到右侧时,油泵液压注入到气门正时滞后通道,并最终到达可变气门正时执行器的气门正时滞后腔,然后转子与凸轮轴相对于壳一起向气门正时滞后方向旋转,由此气门正时被滞后。占空比越小,油压控制阀的滑阀往右侧移动量也越大,可变气门正时执行器的气门正时滞后腔的油压也越高,气门正时滞后角也越大。

    从故障码分析,初步诊断应该为左侧凸轮轴调整机构出现了卡滞或损坏,造成链条异响、左侧汽缸工作不正常,进气歧管转换翻板异响和左侧汽缸工作不正常有连带关系,应先解决凸轮轴调整故障。

    用X43)数据流功能查看001, 002,093,094组,从表1的数据流上看出左侧汽缸进气凸轮轴调整过于提前,为本故障的原因。拆下气门室罩盖,用工具T40070凸轮轴工具锁止凸轮轴用T40069锁止曲轴,拆下左侧凸轮轴调整器,正时链检查发现链条涨紧器卡滞造成链条异响,凸轮轴调整电磁阀被异物卡死在打开位置,使油压通过电磁阀一直加在凸轮轴调整器上,进气门打开过于提前在怠速时影响了汽缸工作。更换涨紧器和凸轮轴调整电磁阀,用X431进入A6L发动机系统,无故障码存在,左侧汽缸进气凸轮轴调整适当。试车一切正常,故障排除。

点评:
    从故障现象及故障码的内容分析,该故障的主要原因就是正时链条涨紧器卡滞造成链条异响,另外就是凸轮轴调整电磁阀被异物卡死在打开位置造成的VVT装置工作失常。

    作者在开始阶段针对可变正时的工作机理进行了简单的分析,但给人的感觉过于笼统,没有针对性。当然了,最近几年由于大量发动机采用了这一技术,所以很多技术人员对此控制技术也不是很陌生,这里也无可厚非。具体到故障的排除,我认为本文中数据流部分尤其是关于进、排气凸轮轴的角度数据本应该成为亮点的部分,作者却没有进行深入分析,不能不说是留下了小小的遗憾,希望作者能够将这部分内容讲透。